粉煤灰轉子秤有哪些問題及原因分析
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咱們采納的辦法是當轉子秤計量操控系統檢測到粉煤灰斷料后,經過PLC操控安裝在氣路上的電磁閥對庫底進行充氣,以促進粉煤灰的流動性然后保持粉煤灰足夠的給料量,但收效甚微,仍然會常常發作斷料,而一旦斷料,又需對庫底進行充氣,轉子秤必定會發作沖料。
為此,咱們將操控方法改為頻頻的、周期性的守時充氣,即在粉煤灰還未斷料時對庫底進行周期性的充氣,以保證轉子秤內的粉煤灰不會斷料,然后處理沖料問題。起先,咱們依據趨勢圖中粉煤灰斷料的周期約為6min這種大致的規則,把守時充氣的時刻距離定為5min,即每隔5min對粉煤灰庫底進行一次充氣,充氣時刻為1s。
月投運后運轉一向不正常,進入轉子秤的粉煤灰常常性的發作沖料、斷料現象。
經過現場調查及對崗位人員的記載、轉子秤的流量趨勢圖等的仔細分析,以及對轉子秤的操控系統的全面查看,發現斷料的原因是因為庫內的粉煤灰含有少數的水分,經厚達20m左右的料層重壓后,極易“結拱”,然后導致粉煤灰斷料。而當粉煤灰轉子秤斷料后,若對轉子秤的進料口處進行充氣,則會導致“結拱”的粉煤灰陷落然后導致轉子秤沖料。并且發作沖料時,因為轉子秤環狀天平內的格段之間的羊毛氈密封欠好,導致物料彼此流竄,致使環狀天平稱重側的格段內也有物料進入,抵消了非稱重側物料的分量,使轉子秤顯現卻為正常(即虛偽的正常)。